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(1)2020年初該工藝改善方案作為公司年度“工業(yè)工程改善項(xiàng)目”獲得批準(zhǔn)。3月開始啟動(dòng)實(shí)施:
首先選擇了兩個(gè)2000L帶不銹鋼攪拌器的PE加藥罐,罐體厚度7-10mm,考慮到滿載時(shí)的筒壁承受的靜壓?jiǎn)栴},又額外添加了不銹鋼抱箍增加了滿液罐體的整體強(qiáng)度;選擇25FX-13A不銹鋼耐腐蝕自吸泵,安裝在桶的上方,攪拌電機(jī)一側(cè),水泵出口設(shè)置轉(zhuǎn)子流量計(jì),以便根據(jù)不同的廢水濃度實(shí)時(shí)調(diào)整供藥流量。電器控制為地面和氣浮池上兩點(diǎn)控制,以方便操作人員邊觀察氣浮池的效果邊調(diào)整加藥頻率。經(jīng)過試運(yùn)行,效果極佳,可以隨時(shí)應(yīng)付高濃度電泳漆水的無害化處理工作。
(2)接入工廠的壓縮空氣管道至溶氣罐附近,接入點(diǎn)選擇溶氣泵之后,溶氣罐之前;管道采用D12耐壓軟管插入溶氣泵出口管道中,設(shè)置止回閥防止泵水倒灌入壓縮空氣管道。測(cè)試時(shí)逐步開啟球閥,觀察氣浮池內(nèi)的氣泡產(chǎn)生效果,如果不佳就需要更換氣泡釋放器,氣泡要求細(xì)膩密集、擴(kuò)散快速,去除懸浮物能力才能增強(qiáng)。經(jīng)過試運(yùn)行,清理后的氣浮池水質(zhì)清澈、去浮效果很好。
(3)更換了大流量隔膜泵后,大部分時(shí)間的中低濃度廢水都可通過調(diào)節(jié)機(jī)械隔膜泵的行程完成流量調(diào)節(jié),大大降低了兩個(gè)應(yīng)急加藥罐的使用機(jī)率。
(4)目前正在推進(jìn)外協(xié)疊螺式清泥車進(jìn)行系統(tǒng)積泥的清理工作。目標(biāo)是兩個(gè)大的調(diào)節(jié)池和豎流沉降池內(nèi)的積泥,以備迎接下半年艱巨水處理任務(wù)的挑戰(zhàn)。
2.工藝改善項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)
該工程3月開始實(shí)施,到8月15日調(diào)試完成正式交付使用,累計(jì)總投資僅3.5萬(wàn)元。建成前全站月平均運(yùn)行費(fèi)用為9萬(wàn)元左右,包括藥品、水、電、人工費(fèi)和設(shè)備折舊與維修等費(fèi)用;本工程建成后主要的經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在使用藥品數(shù)量的大幅下降(經(jīng)測(cè)算下降約20%以上),處理廢水強(qiáng)度不變的前提下,水處理使用藥品的數(shù)量降低帶來化學(xué)危廢污泥的產(chǎn)出量也得到降低,這兩項(xiàng)合計(jì)每年節(jié)約站區(qū)的運(yùn)行費(fèi)用約為4.5萬(wàn)元。這得益于從工藝上解決了加藥不足的問題;從設(shè)備設(shè)施上保證了加藥的濃度和藥量,使得電泳含漆廢水和磷化酸堿廢水得到徹底有效的處理。使用舊工業(yè)廢水處理設(shè)備有力地保障了高強(qiáng)度生產(chǎn)的進(jìn)行。
評(píng)價(jià):該工藝改善活動(dòng)在基本保留原廢水處理工藝的基礎(chǔ)上,針對(duì)運(yùn)行13年的廢水處理設(shè)備出現(xiàn)的各種低效運(yùn)行問題,通過切合實(shí)際的方法,優(yōu)化和提升了原有水處理工藝,提高了廢水處理效率,延長(zhǎng)了廢水處理設(shè)備的使用壽命。
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